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日前,從大型總廠無縫鋼管廠傳來消息,5月21日至27日,該廠177產(chǎn)線完成軋制量10535噸,繳庫(kù)量9835噸,實(shí)現(xiàn)周達(dá)產(chǎn),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo),成材率超設(shè)計(jì)水平。其中,熱軋作業(yè)區(qū)乙班班產(chǎn)完成611噸,創(chuàng)投產(chǎn)以來班產(chǎn)最高紀(jì)錄。
今年以來,該廠認(rèn)真落實(shí)兩級(jí)公司相關(guān)要求,通過制定和實(shí)施一系列科學(xué)精準(zhǔn)工作舉措,成功攻克施工改造期間遺留的各種缺陷和投產(chǎn)后制約產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)的瓶頸問題。大型總廠和無縫鋼管廠兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各級(jí)管理人員堅(jiān)持一切工作到支部、一切工作到班組,通過常態(tài)化參加調(diào)度會(huì)、班組班前會(huì)等方式,做到“三力下沉”“兩個(gè)參加”“兩個(gè)到達(dá)”“深入現(xiàn)場(chǎng)五小時(shí)”,提升全廠干部職工的工作自覺、行動(dòng)自覺,團(tuán)結(jié)一致,克難攻堅(jiān),實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)局面穩(wěn)中向好。
針對(duì)177產(chǎn)線連軋、排鋸機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定等問題,該廠組織技術(shù)人員進(jìn)行液壓站增容改進(jìn),并通過絲杠壓下系統(tǒng)升級(jí)等方式,解決了矯直機(jī)液壓壓下系統(tǒng)能力不足問題。為確保頂頭輪換穩(wěn)定,對(duì)穿孔頂頭鎖進(jìn)裝置持續(xù)改進(jìn)。同時(shí),通過對(duì)標(biāo)天津鋼管制造有限公司168機(jī)組,在技術(shù)交流中探尋解決問題的方式方法,有效降低了頂頭更換頻率,提高了頂頭使用壽命。
該廠采用光學(xué)對(duì)中的方式,對(duì)PQF連軋機(jī)、穿孔機(jī)中心線進(jìn)行定期校核,有效減少了人為調(diào)整干預(yù),提高了產(chǎn)品壁厚穩(wěn)定性。按照孔型順序組織生產(chǎn),合理調(diào)配原料,在減少更換工具時(shí)間的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了熱軋與熱處理雙核工序有序銜接。同時(shí),針對(duì)工具使用周期,量身制定科學(xué)的軋輥更換周期,有效延長(zhǎng)了工具的使用壽命,并利用更換工具的時(shí)間,及時(shí)消除設(shè)備隱患,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
為保證設(shè)備運(yùn)行速度,該廠采取有效措施實(shí)現(xiàn)連軋芯棒循環(huán)提速、冷床變頻器更換提速、排鋸鋸切主輔助設(shè)備提速,使冷床周期由27秒縮減至15秒,為軋制速度的穩(wěn)定提升提供了有力保障。針對(duì)不同品種下的瓶頸工序,該廠摸索出最快速的軋制節(jié)奏。加熱爐數(shù)秒自動(dòng)出料,穿孔機(jī)送進(jìn)角大角度軋制打破固有的傳統(tǒng)思維,張減、矯直等機(jī)組提升換規(guī)格調(diào)整速度,最大生產(chǎn)速度超過設(shè)計(jì)能力110支/小時(shí),為軋制速度的穩(wěn)定提升提供了有力支撐。
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