4月5日,中國船舶集團(tuán)旗下江南造船為Petredec公司建造的世界最大的93000立方米超大型液化氣船(VLGC)首制船H2735船順利完成“三合一”試航。
(資料圖)
本次試航是江南造船在液化氣船的建造歷史上首次“三合一”試航,即將常規(guī)試航、燃?xì)庠嚭胶蜌怏w試驗(yàn)一次性做完。
93000立方米VLGC是江南造船自主研發(fā)設(shè)計(jì)的第四代VLGC精品船型(Panda93P),是目前世界上最大的雙燃料VLGC。該型船總長230米,型寬36.6米,服務(wù)航速16.5節(jié),采用了第四代專利線型(VS-Bow MK-IV),在滿載、壓載和不同比重的液貨裝載工況下都能有出色、均衡的性能表現(xiàn)。
江南造船已承接該型船訂單14艘,使公司在VLGC領(lǐng)域累計(jì)訂單達(dá)到48艘。作為江南造船第四代VLGC的首艘船,該船創(chuàng)造了不少新紀(jì)錄,首次實(shí)現(xiàn)“三合一”試航;9天的試航周期創(chuàng)造了雙燃料液化氣船首制船試航最短紀(jì)錄;液化氣船建造中首次實(shí)現(xiàn)燃?xì)饽J较逻M(jìn)行航速等保證指標(biāo)的測試,盡最大可能模擬船東主要營運(yùn)狀況;是目前為止出航狀態(tài)最好的一艘船舶,預(yù)計(jì)在本月內(nèi)完成交船。
據(jù)了解,江南造船將為Petredec公司建造6艘93000立方米VLGC,H2735船于2021年7月15日正式開工建造。作為首制船,江南造船建造團(tuán)隊(duì)提出“三合一”的試航方案,風(fēng)險頗大。但面對年度交付11艘VLGC的巨大壓力,他們不得不堅(jiān)定“開戰(zhàn)即決戰(zhàn)”的決心。此前已經(jīng)連續(xù)完成9條VLGC的“二合一”試航積累的相關(guān)經(jīng)驗(yàn);加上多次對試驗(yàn)方案的討論優(yōu)化,對技術(shù)方案、項(xiàng)目管理、安全管控的層層落實(shí);以及加注前完成了所有液貨系統(tǒng)及燃?xì)庀到y(tǒng)的報驗(yàn)工作,以交船狀態(tài)來抓加注狀態(tài),使得建造團(tuán)隊(duì)越干越有底氣。
H2735船在碼頭階段首次開展并完成部分氣體試航,不僅保障了后續(xù)“三合一”試航的計(jì)劃,更實(shí)現(xiàn)公司在交船前開展氣體試驗(yàn)的重大突破,創(chuàng)造江南造船新的歷史。據(jù)了解,此前關(guān)于液化氣船的氣體試驗(yàn)均在交船后進(jìn)行,而此項(xiàng)試驗(yàn)的前置,標(biāo)志著船舶一經(jīng)交付就可以直接投入運(yùn)營!
氣體試驗(yàn)包括碼頭和海上兩部分。碼頭部分包括:再液化制冷降溫試驗(yàn),深井泵駁運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn),增壓泵運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn);海上部分包括:再液化冷罐,液罐隔熱冷點(diǎn)檢查,Hot gas掃氣運(yùn)行驗(yàn)證,暖罐及液罐惰化,空氣置換等流程。
想要保證加注過程風(fēng)險可控,就要對全船9個半艙(4個全冷式液艙+燃料艙)進(jìn)行全面攻克。為了解決設(shè)計(jì)艙壓低、LPG易蒸發(fā)、多艙惰化、驅(qū)氣、冷罐、加注艙壓控制等重重困難,江南研究院液貨技術(shù)團(tuán)隊(duì)提前半年開始策劃,先后提出5種方案并通過專用軟件綜合模擬LPG的加注量、加注時間及現(xiàn)場施工的便利性。最終經(jīng)過多次討論修改、細(xì)化流程,確定了“槽罐車對船”的加注方案。
為了攻克加注過程中的“難關(guān)”,此方案利用船用汽化器氣化產(chǎn)生LPG氣體,采用液罐4321串聯(lián)式驅(qū)氣、置換、冷罐、加注的總工序流程,提前確定并細(xì)化各流程中閥件詳細(xì)開關(guān)的點(diǎn)檢要求,操作人員的站位要求,以及加注作業(yè)指導(dǎo)書和安全風(fēng)險管控程序,并多次組織施工人員現(xiàn)場演練,熟悉閥件位置和操作要求。
據(jù)江南造船技術(shù)副總監(jiān)董三國介紹,在加注氣體之前,建造團(tuán)隊(duì)再次對各管路閥件按照程序要求進(jìn)行點(diǎn)檢,檢查管路惰化狀態(tài),確保萬無一失。加氣開始后,整個過程采用串聯(lián)模式,試驗(yàn)成本成倍降低的前提,是需要保障其中每一個細(xì)節(jié)環(huán)環(huán)相扣直至結(jié)束。
各站位人員根據(jù)加氣總指揮董三國的指令依次開關(guān)閥件,副主任工程師王哲進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)操作、巡回檢查狀態(tài),模塊部操作人員根據(jù)指令按時記錄測量并記錄CH含量。隨著驅(qū)氣、置換、冷罐的流程一步步進(jìn)行,考慮到此次加氣的液罐為A型罐,不同于以往的C型罐可進(jìn)行加壓輔助氣體液化,且液罐冷罐需要控制溫度下降速率,所以在加注過程中產(chǎn)生的LPG的蒸發(fā),對于這一部分的氣體還需要進(jìn)一步降溫、再液化。
方案的精益求精,過程的嚴(yán)格把控,加之相關(guān)部門的精誠合作,使得整個碼頭試驗(yàn)部分的加注時間由原計(jì)劃124小時縮短到96小時,整個過程氣體零泄漏,并在試驗(yàn)過程中同步進(jìn)行流程優(yōu)化,火炬燃燒也僅在1號液罐氣化最后階段才點(diǎn)火燃燒,使得氣體損失量降到最低,獲得了船東和服務(wù)商的紛紛點(diǎn)贊。
此次首次突破“三合一”試航對于江南造船VLGC系列的建造意義重大,不僅節(jié)省了試航成本,更為后續(xù)江南VLGC系列建造樹立了新標(biāo)桿,為江南造船在未來的新船接單上提供新助力!
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